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一次窯頭燃燒器技改經(jīng)歷

更新時間:2021-11-24瀏覽:1165次

回轉(zhuǎn)窯燃燒器是燒成系統(tǒng)很關(guān)鍵的熱工設(shè)備。它不僅影響窯系統(tǒng)的熱耗及產(chǎn)量,還對熟料質(zhì)量產(chǎn)生影響。目前國內(nèi)外燃燒器的種類繁多,國外公司主要為Pillard、FLS、KHD等,國內(nèi)則制造企業(yè)眾多,良莠不齊。一臺***的燃燒器首先要有足夠高的火焰溫度能夠生產(chǎn)質(zhì)量好的熟料;同時又要求火焰峰值溫度穩(wěn)定,以保持窯皮穩(wěn)定,不結(jié)厚窯皮,不結(jié)圈,窯尾不長窯皮,延長耐火磚的使用周期;火焰形狀調(diào)節(jié)靈活,保證燃料燃燒速度和燃燼率,減少窯尾C0的生成量;同時燃燒器設(shè)計時合理降低一次風(fēng)量,以降低熱耗提高產(chǎn)質(zhì)量以及減少NOx的排放。

 

1 現(xiàn)場燃燒器風(fēng)機(jī)配置以及煤粉質(zhì)量情況

重慶某特種水泥公司(以下簡稱某公司)現(xiàn)有一條5 000 t/d ***干法水泥生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4.8 m×74m,系列預(yù)熱器帶管道式分解爐系統(tǒng),回轉(zhuǎn)窯一直使用某品牌的煤粉燃燒器,現(xiàn)場風(fēng)機(jī)配置以及煤質(zhì)情況如下:

燃燒器風(fēng)機(jī)配置表1

羅茨風(fēng)機(jī)

風(fēng)量/(m3?min-3

升壓/kPa

功率/kW

備注

窯頭送煤風(fēng)機(jī)

65

68.6

132

煤粉輸送管道直徑Φ245mm

一次風(fēng)機(jī)(磁懸浮風(fēng)機(jī))

170

40

150

實際使用85% 36kpa

2 煤粉工業(yè)分析成分表

Qnet,ad kcal/kgcl

Vad %

Aad %

Mad %

FCad %

細(xì)度R0.08mm

St.ad%

5846

28.38

14.97

2.87

52.79

5%

0.99

 2 存在問題的原因分析

2.1  從表1,表2可以看出從設(shè)計理念上某公司原使用的燃燒器屬于高風(fēng)量,低風(fēng)壓高沖量型。此類型燃燒器適用于煤質(zhì)較好,揮發(fā)分高,灰分低,發(fā)熱量高的煙煤,煤質(zhì)一旦發(fā)生變化,熱值低,細(xì)度粗,水分大時極易出現(xiàn)煤粉燃燒速度慢,粗顆粒產(chǎn)生沉降,造成燒成帶末端易結(jié)厚窯皮易結(jié)圈,主窯皮不平整。

2.2 軸流風(fēng)和旋流風(fēng)在出口處混合,煤粉通道在旋流風(fēng)內(nèi)側(cè),影響了煤粉與高溫二次風(fēng)的混合速率,影響了煤粉的燃燒速度和燃盡率,易造成火焰熱力強(qiáng)度不足,火力不集中,火焰偏軟頂料能力差,高產(chǎn)時燒成溫度不夠,熟料質(zhì)量差,結(jié)粒偏細(xì)小,造成出窯熟料溫度低,二,三次風(fēng)溫低,不僅影響窯內(nèi)煤粉的燃燒效率,對分解爐的煤粉燃燒效果也產(chǎn)生影響。

 

3  采取的措施   

    襄陽中和機(jī)電技術(shù)有限公司(以下簡稱中和機(jī)電)根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)配置情況經(jīng)與某公司技術(shù)人員共同討論后,決定對現(xiàn)使用的燃燒器進(jìn)行技改升級,增加單獨的旋流風(fēng)通道,提高旋流強(qiáng)度,提高火焰熱力強(qiáng)度,提高火焰剛性以及頂料能力,提高煤粉的燃燒速度和燃盡率。工欲善其事,必先利其器,首先介紹一下中和機(jī)電燃燒器頭部設(shè)計理念,為技改升級提供理論基礎(chǔ)以及經(jīng)驗總結(jié)。

3.1  中和機(jī)電燃燒器噴嘴頭部設(shè)計

1)軸流風(fēng)開孔截面積

按照該窯的實際臺時產(chǎn)量,頭煤用量和煤質(zhì)經(jīng)驗公式并參考二次風(fēng)溫,小于1050℃時截面積減少5%-10%,劣質(zhì)煤和***煤軸流風(fēng)的表壓比一般的煙煤高4-5kpa。

2)旋流風(fēng)的截面積

一般按照軸流風(fēng)截面積的70%-80%設(shè)計,以火焰收斂性好,旋流風(fēng)壓力同時可以達(dá)到36-45kpa為適宜。

3)旋流器角度以及旋流數(shù)

  中和機(jī)電秉承的燃燒器設(shè)計原則“一煤一設(shè)計,一窯一修正",旋流器角度根據(jù)煤質(zhì)情況以及窯的旋轉(zhuǎn)方向從而確定角度和旋向,煙煤比***煤和劣質(zhì)煤角度稍小。計算旋流數(shù)時要考慮葉片的阻塞系數(shù),按中和機(jī)電的實際運(yùn)行值在0.66-0.90之間,盡量不超過1.2。

4)中心風(fēng)

   窯內(nèi)要求火焰溫度較高,中心風(fēng)孔板的結(jié)焦可能性大,可以適當(dāng)加大中心風(fēng)的截面積。

5)一次風(fēng)比率

煙煤一次風(fēng)比率(含煤風(fēng))按照12-13%,***煤和劣質(zhì)煤10-12%。

6)燃燒器火焰推力

燃燒器火焰推力大,風(fēng)煤混合好,煤粉燃燒速度快燃盡率高,火焰推力7-12N/MW比較適宜。

4  應(yīng)用效果

自7月份某公司利用協(xié)同停窯機(jī)會開始使用技改升級后的燃燒器,窯系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,熟料產(chǎn)量有所提高,熟料強(qiáng)度提高1MPa,噸熟料標(biāo)煤耗下降1kg。熟料結(jié)粒基本均齊致密,無嚴(yán)重分級現(xiàn)象,二次風(fēng)溫提高約50℃以上。

5燃燒器頭部技改后熟料產(chǎn)質(zhì)量對比:

對比項目

產(chǎn)量t/d

28天強(qiáng)度(Mpa)

標(biāo)煤耗

Kg/t熟料

 

熟料結(jié)粒

 

二次風(fēng)溫℃

 

三次風(fēng)溫℃

原燃燒器

6000

53

 

99

不均齊,分級嚴(yán)重

1100

950

技改后燃燒器

6200

54

 

98

基本均齊

≥1150

980

 

5 結(jié)束語

通過個月的生產(chǎn)實踐證明,利用原燃燒器經(jīng)中和機(jī)電進(jìn)行技改升級后,在充分利用原有設(shè)備,不增加額外投資,小投入,大效益,提高了產(chǎn)量和熟料強(qiáng)度,降低了熱耗解決了易結(jié)厚窯皮易結(jié)圈等問題,各項指標(biāo)優(yōu)于原燃燒器,技改是成功的,降低標(biāo)煤耗,提高熟料強(qiáng)度,為減少碳排放做出了貢獻(xiàn),值得借鑒推廣。


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